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成功案例3

本案例敦吉科技的高电接器,使用材料PBT晶性塑料。本品由于后需要与其他子零件装,因此必符合高尺寸精度。然而晶性材料容易重的体,此外了包封、短射等表面瑕疵,些都是必解决的问题。敦吉科技利用Moldex3D分析体分布,藉此整高收率区域的厚度,同口尺寸以消除包封,最后及解决体和表面缺陷问题足大量生需求

本案例目的解决高接器插孔周缩过问题,以足精度要求(),否将影响后续组装。然而若尝试以降低品肉厚方式来改善体,又会出包封。因此如何同时满足尺寸精度和消除表面瑕疵,是本案例最主要的课题

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孔洞周的收缩问题

敦吉科技首先找出体率高的区域,并将进浇双点进浇(左右两各一,如二所示)。根据Moldex3D的模拟结果,新的设计成功将体17%减少14%

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原始设计只有一个(左),设计变两个(右)

除了设计外,敦吉科技提出两种不同的品肉厚设计变更。其中设变1的公模和母模的厚度皆分别减,以符合外需求。为设变1的几何和体拟结果,由中可看出体的改善程度不如期。

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设变1:公模与母模减胶

设变2根据设变1一步利用侧边减胶()。仿真示,设变2可以有效改善特定区域的体情形,同使体分布更均匀。然而改厚度分布后,品外壁却出了包封(),因此敦吉科技再将胶口尺寸由1 mm加大1.5 mm,将包封位置由外壁移到分型面上。

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设变2侧边减胶

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设变2的包封问题

敦吉科技根据模分析果,端和底部4个孔洞在体后的大小,以估尺寸准确度。示在原始设计中,有2个孔洞超容忍范设变2的尺寸精度改善77%,符合生所需的量。

接下来敦吉科技行短射测试,以验证Moldex3D分析的可靠度。如六所示,Moldex3D的流波前模拟结果能准确呈射出程中的流。此外在包封方面,也发现设变2的模实际试模高度相符()

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波前模实验结果比

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设变2的包封模实验结

Moldex3D准确的模流分析果,敦吉科技能够了解塑料在模内的流,并在实际制造前找出潜在问题而提升量、模成本和研发时间



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