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成功案例2

Synventive的activeGate技涵盖了更先的控制系,包括阀针的行程、速度、加速度的控制等。Moldex3D能够仿真此高的控制系,并成形客者可藉此预测防相关的品缺陷

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阀浇口的常成型缺陷

  • 使用阀浇口的射出品容易生的成型缺陷

  • 在不必重新开模和加工的情况下,解决成型问题

解决方案

利用Moldex3D Advanced模拟标阀浇口系,找出成型缺陷;以及模拟阀针控制,以化制程(阀浇口系控制)而成功消除成型品上的缺陷。

效益

  • 及早侦测出常见产品瑕疵

  • 验证activeGate可解决品瑕疵

  • 成本、时间品率皆成功降低

案例研究

目目标为准确找出阀浇口系生的成型缺陷,以及可能生缺陷的区域,并以Moldex3DSynventive中的阀针(阀浇口系控制)─activeGate,察是否能藉此技解决缺陷问题

本案例双模穴设计,含有2热浇道系()。第二组阀针(Drop 2和Drop 4)在熔胶从第一组阀针 (Drop 1和3)通第二组喷嘴后便以高速度开启。此第二组喷嘴的塑料会被高压压缩,并放至模穴中。件因此预测到潜在问题:第一,其波前速度高于从第一组喷嘴前来的熔胶,从等位面可看出流波前大、与第一有很大差距,此情形将力痕生。第二,部分塑料会往回流,生高密度区域,此情形可从差距小的等位面看出。以上状况将造成侧边有熔胶问题()。当品完成后,外虽看似合格,但涂干燥后,熔胶密度高的区域收与其他区域不同,致光不一。此外,在入模穴,模壁上已固化塑料也容易因而再次融化,出现热点痕。

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热浇道系统设计

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原始的阀针动设定,会造成不受控的熔胶波前

因此Synventive改变设定,控制第二组喷嘴的阀针速度和加速度。第二组喷(包括Drop2和Drop 4)不再以高速度开启,并将速度控制在6.35秒(),使得第二组喷嘴与整个系力落差小。如此一来,第二组喷嘴的熔胶波前也不会比第一太多,也不会造成塑料回流、造成局部密度高和口另一塑料再次熔融等问题。改良设计后,仿真示整个品的等位面已得均匀()

4.jpg 原始及设计中,快速与慢速阀浇口作动设

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阀浇口作动设定后,熔胶波前已受到控制

控制好阀浇口系(阀针慢速度开启,控制塑料注入模穴),Synventive制作出三个射出成型品,包括座椅靠背、手套箱、板,以验证其相传统制程,是否能够改善量。传统制程的品瑕疵已成功消除()

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实际制造出的品,验证仿真

有了Moldex3D,Synventive得以在开模前就侦测阀针动设定的潜在问题,以及进阶阀针控制,能藉由察模拟结果来修正阀浇定,以控制熔胶波前、消除品缺陷,而降低品率,省下时间和金成本



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文章分类: 成功案例
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